噴油器產品生產中,要完成其進、出油孔加工。由于所加工產品孔徑小(約1.5~2mm),長度深(約70~80mm),一般長徑比大于35:1。采用設備雖能保正產品加工質量,但由于其價格昂貴,使得大部分企業難以接受。若采用臺鉆人工打孔,生產效率低。同時,由于人為因素,對產品的加工質量不能很好地控制。因此,我們公司為北京天緯油泵油嘴股份有限公司公司設計制造了“簡易數控排鉆”完成此道工序。該設備是在臺鉆基礎上,采用單片機簡易控制步進電機完成臺鉆的往復進給工作。
經過一段時期的生產使用,發現設備還存在一些問題。如加工時易斷鉆頭,設備不穩定,加工效率偏低等現象。為進一步改進和提高該設備的性能,我們深入現場了解生產要求。并針對不足,制定了相應的改造方案。
我們著重對電氣控制系統進行了重新設計,所做關鍵技術工作如下:
1.通過多次生產現場觀察摸索及反復試驗,根據鉆頭使用工況,對設備工進速度控制進行優化設計,解決了斷鉆頭問題,并縮短了產品加工時間。
2.步進機驅動系統中増加過電流保護措施,降低功放板上大功率管的毀壞現象。
3.主系統采用康拓公司生產的STD工業控制機,從硬件方面提高了系統的抗干擾能力。另外選此系統還著重考慮到性價比因素。
4.加強系統軟件的性設計,地解決了程序跑飛問題。同時,增加了各種保護措施,降低了系統誤動作。
5.進行安裝結構優化設計,便于設備的安裝維護。
由于該設備的改造方案正確,,經改造完善后的設備:①提高了產品加工速率,每個工件平均加工時間由以前的4分鐘縮短至2分半。②斷鉆頭率比原來下降80%以上。③主控制系統自工作以來未出現過故障。與原設備相比,加工性能穩定,設備性提高。從而使得生產效率比原來提高了近2倍,產品質量了控制,并減輕了工人的勞動強度,受到使用單位的好評。
幾年來,我們在數控深孔鉆的設計和制造方面做了大量的技術工作。先后為石家莊、常州等地的噴油器生產廠家提供了該類設備,使用情況良好。今后我們仍將本著對用戶認真負責的態度,不斷提高產品性能質量,為深孔產品的加工做出貢獻。