不落輪車床因設計落后,工作性差,故障率很高,甚至危及操作**。采用西門子802C數控系統對其進行了改造,改造后工作性大幅度提高,使用**,同時提高了機床的加工質量、工作效率和加工能力。本文詳細敘述了改造過程及改造前后對比。
關鍵詞:機車輪對加工 不落輪車床 802C數控系統 數控改造
1.前言
鐵路機車經長時間運行后,與鋼軌接觸的輪緣踏面會產生磨損和變形,需要進行車削加工恢復尺寸。不落輪車床是鐵路機務段機車輪對加工設備,用于機車輪對不解體車削加工。我段不落輪車床1997年安裝投入使用。由于是生產廠的**臺產品,設計落后,工作性差,使用中故障率很高,甚至危及使用**,對機車檢修和運用造成較大影響。鑒于以上原因,我們對其進行了改造,特別是對數控系統進行了**新。改造后工作性很大提高,同時提高了機床的加工能力和使用效率,取得了很好的效果。
2.機床工作原理
不落輪車床安裝于機車軌道以下地坑內,機車停于機床上方,被加工輪對與機床對位后,機床頂輪機構將被加工輪對兩軸端頂起使之懸離軌道,將機床上方的一段活動軌道取下,由機車電機經傳動齒輪帶動被加工輪對轉動,機床刀具即可對輪對輪緣踏面進行加工。
不落輪車床有兩套數控系統及機械裝置對稱布置,可同時或分別加工輪對的兩個車輪。數控系統根據加工程序和操作指令控制刀具的運行軌跡,完成輪緣曲線的加工;機械傳動機構由齒輪變速箱、滾珠絲桿傳動裝置構成,將兩個垂直方向的由數控系統控制的電機動力傳遞給刀具;垂直頂輪機構由蝸輪蝸桿構成,將被加工輪對頂起,使之懸空轉動。
3.數控系統改造
3.1.原系統存在的問題
機床原有WKT–Ⅲ型數控系統由機床生產廠設計,采用MCS-51系列單片機, LED數碼顯示。控制方式為:數控系統控制步進電機驅動器,步進電機經機械傳動裝置驅動刀具運動。原數控系統主要存在以下幾個方面的問題:
l 系統為開環式控制(圖1),電機和傳動系統的運動誤差不能反饋回控制系統。因數控系統工作不或負載變化造成步進電機“丟步”,產生的運行誤差不能反饋和補償,常造成加工曲線變形,甚至工件報廢。
l 系統集成度低,電氣線路及元件性差,故障率很高,經常運行中停機或亂動作,多次造成栽刀,使負載突然增大險釀事故,危及操作**。因電路復雜,故障檢查和維修困難。
l 原有加工程序編制粗糙且有錯誤,加工精度低,加工機車輪緣誤差較大。因加工程序固化于EPROM存貯器中,不能直接在機上修改,錯誤和誤差無法。
l 因不能輸入和修改程序,只能加工一種機車輪緣,不能其它種類的機車輪緣加工程序,對許多新型輪緣曲線無法加工,限制了機床的應用范圍。